摘 要:本文阐述了热电站燃料准备系统中皮带运输机的电气控制系统及其主要特点,PLC控制的硬件组成和软件控制的设计方法,从硬件和软件两方面,介绍了PLC在工业控制系统中的应用。
关键词:热电站,皮带运输机,PLC,顺序控制
0 引言
河南省某热电站燃料准备系统是供热及自备电厂发电的一套大型燃料运输系统,由四级皮带运输机组成。老系统采用继电器-接触器控制,电气设备体积大、故障率高、维修量大、工作效率低。由于系统对四级皮带运输机的自动控制要求比较高,近期采用可编程控制器(PLC)对此系统进行技术改造,与接触器相结合进行控制,解决了传统继电器接触器控制的诸多问题。新系统具有体积小,故障少,接线简单,安装维护方便,抗干扰能力强,运行安全可靠等特点。
1 系统功能
1.1 系统组成
热电站装机容量13000KVA,全部采用煤发电,安装了四台大型锅炉,最小的75吨,最大的165吨,燃煤量大,运输皮带长,级数多,运输控制保护闭锁多。
热电站燃料准备系统主要有桥式抓斗起重机、给煤机、皮带输送机、皮带鼓风机、除铁器、刮板输送机、棒条筛、环锤式破碎机、煤位传感器、锅炉位置开关等组成。图1为四级皮带运输系统框图。
1.2 控制要求
热电站燃料准备系统,是一个大型的皮带运输系统,工作任务重,带锅炉多,用煤量大,上燃料的保障性、可靠性、准确性、及时性,直接关系和影响着全厂的供电质量和生产效益,所以必须保障这套系统在运作过程中的可靠性。
要求皮带运输系统从最后一条皮带按四、三、二、一逆序启动,加可靠的互锁环节。前三条皮带都是气垫式皮带运输机,在皮带启动前要求首先启动它们各自的鼓风机,把皮带吹起,以减小皮带运行时的摩擦,如果鼓风机没有开动,不允许皮带开动,皮带和鼓风机之间要加互锁。四号配仓皮带给锅炉下料,用电动推杆犁式卸料器进行手动和自动下料控制。

用煤流传感器、行程开关控制皮带运行时间。为了提高了系统运行的可靠性,正常运行时进行集中自动控制,在故障或特殊情况时可以现场手动控制。
在每级皮带上都装有除铁器,由于煤中混有杂物,如铁器、易燃易爆的金属物质,特别是雷管,雷管若随煤混进锅炉,将会引起爆炸等危险事故的发生。雷管外面是铁皮裹着,除铁器可以对其起作用,阻止雷管等进入锅炉,引起事故,造成不必要的损失。所以除铁器不开动,皮带不允许开动。
皮带运输机没有开动,不允许开振动给煤机,若给煤机先开,会压死皮带,使其无法正常启动。同样,振动给煤机没有开动,不能启动抓斗起重机往给煤机中送煤,否则会压死给煤机,使其无法启动。
两台振动给煤机,一台正常使用一台备用,相互独立不可同时开,要求加互锁。
所有的皮带运输机设备都运作起来后,系统正常工作,使用自动下料,电动推杆犁式卸料器动作抬起放下,要靠锅炉的位置开关控制,自动抬起放下。出现故障,使用手动下料,加一个手动电葫芦使电动推杆犁式卸料器动作抬起放下。
系统要求皮带按一、二、三、四顺序停车,在皮带上装有煤流传感器,要求煤流传感器精度要高,当煤流走完后,通过煤流传感器把皮带停下来。先停给煤机,再停一号皮带,按煤流走完的顺序停皮带,上一级皮带煤流未走完,下一级皮带不允许停下,不能误动作,加必要的互锁保护。
在考虑集中控制的同时,也要考虑现场控制,以免现场发生故障,不能停车,要设现场故障停车开关。设有故障检测及报警系统,对皮带运输机运行状况进行监控,若系统某一部分发生故障,要有报警信号,传入控制室,运行设备在集控室设指示灯,正常运行工作,指示灯亮;故障时指示灯闪烁,电铃响;停止状态指示灯灭。